




安1全1效益油气如果不被回收,碳钢衬氟换热器,这种气体扩散在装油台区域,换热器,再与空气混合,很易形成爆1炸气体,由于油气量较大对装油作业安全---不利,一不小心易引起燃烧爆1炸。回收后使装油台消除了安全生产中一个极重要的---因素。生产操作改造后的油气回收流程较短,换热器工艺条件易操作,操作工每班2个人就可以---装置正常运行。
通过对富气的安全性、装置的处理量、工艺设备热量平衡模拟计算等方面的分析论证,利用现有设备改用柴油吸收油气的改造方案是可行的。为了进一步---换热器装置的性能,建议:
(1)同时启动2台贫油泵增加吸收剂量,316l 换热器,把柴油人塔温度降低到1低,假定为32℃,通过模拟计算回收量可增加20okg/h。但循环水量需要提到3ot/h,二级换热器的面积需增加30一4omz。
(2)提高罗茨风机的压力增加塔内吸收压力,从而提高吸收率。
(3)用水作为喷射器的流体力,可节约柴油循环量,通过改造提高液分离罐的分离能力,使水与柴油分离。
(4)设法降低柴油的吸收温度,卧式不锈钢304换热器,从而提高吸收塔的效率。
316l列管式换热器的优势组成换热器的板片均采用电抛光处理,表面极光滑,因而 整体抗污、抗堵能力---增强;按照优化设计的原则,同一台换热器中不同形式的板片混装,以达到价的传热及流体流动组合。
无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的生产厂,是化工部工程建设厂,化工设计单位选用,产品及加工工艺技术达到国内领1先水平,我厂是“依靠科技,尊重人才、对外开放、对内锐意改革、求真务实、开拓。”
316l列管换热器因为材质的问题而导致了在弯曲或者缠绕的时候很难塑性,要保持所有换热管的间距都是统一的的话。这就要求我们在加工时需要完备的技术和丰富的经验,的设备和顶1尖的缠绕工艺为我们提供了基础。合理的管层数量以及层间距在换热管束缠绕时,因为每层相对的直径都在变化,盘绕角度又要保持一致,要---每根换热管的长度基本相同确实是很难做到的。
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